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離心泵軸承潤(rùn)滑方式改造特點(diǎn)
日期:2025-01-11 03:54
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摘要:
離心泵軸承潤(rùn)滑方式改造特點(diǎn):
1、潤(rùn)滑方式改造的歷程
1.1毛氈密封改為單層骨架油封
原軸承箱密封是用毛氈密封。泄漏非常嚴(yán)重,每臺(tái)泵耗油量約為300kg/a,造成大量機(jī)油浪費(fèi),地面上油污厚厚一層。
為了改變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:
①對(duì)軸承箱的內(nèi)外端蓋進(jìn)行加工,車(chē)出一個(gè)Φ65mm,深12mm的圓孔,適合放一個(gè)規(guī)格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕打進(jìn)去,并正確安裝。
經(jīng)過(guò)改造后,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,振動(dòng)位移為0.04mm左右,軸承外測(cè)溫度為50℃左右,每臺(tái)泵年消耗機(jī)油僅需50kg左右。保持了泵房清潔衛(wèi)生,杜絕了由于缺油造成軸承、軸損壞事故的發(fā)生,使設(shè)備運(yùn)行完好。
1.2單層骨架油封改為雙層骨架油封
為了使泄漏量更加減少,根據(jù)軸承箱端蓋的結(jié)構(gòu)情況,又提出了改造方案,把軸承箱端蓋內(nèi)孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封:
試運(yùn)行表明,這種方法對(duì)防止漏油在短期內(nèi)是非常有效的。但連續(xù)運(yùn)行6個(gè)月以后,由于骨架油封磨損又會(huì)增大泄漏量。
2、骨架油封的缺陷
將毛氈油封改為骨架油封,使用了4a,雖然效果較好,但是也有明顯的缺陷。
在實(shí)際工作中,因?yàn)楣羌苡头鈮勖^短,需要經(jīng)常更換,在更換骨架油封時(shí),需要將設(shè)備全部解體,一方面增加工人勞動(dòng)強(qiáng)度,另一方面在設(shè)備解體檢修過(guò)程中,有時(shí)會(huì)造成葉輪、軸承等零件的損壞,不符合設(shè)備經(jīng)濟(jì)管理要求,但如果不換油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影響軸承壽命??傊?,實(shí)踐證明:骨架油封沒(méi)有徹底解決這種結(jié)構(gòu)的軸承箱漏油問(wèn)題。
3、潤(rùn)滑脂代替潤(rùn)滑油
目前,又便宜又無(wú)泄漏的密封裝置還沒(méi)有,有的密封效果好,但價(jià)格昂貴,經(jīng)濟(jì)上不可行。經(jīng)過(guò)調(diào)查研究,決定大膽試驗(yàn)——用潤(rùn)滑脂代替潤(rùn)滑油來(lái)潤(rùn)滑。
3.1改造方法
考慮到泵軸功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵轉(zhuǎn)速為1450r/min,線速度為3.4m/s。從以上兩點(diǎn)看,用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑是可行的。
3.2具體方法如下
?、侔延拖鋬?nèi)的機(jī)油放掉,對(duì)軸承箱進(jìn)行清洗。
?、诎演S承箱兩端的端蓋及放油孔絲堵打開(kāi),以排除箱體內(nèi)空氣。
③用黃油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內(nèi)加注,加到潤(rùn)滑脂從兩端蓋及放油孔擠出,視為加滿,并上緊軸承端蓋及放油孔絲堵。用手盤(pán)車(chē),使?jié)櫥谙潴w內(nèi)分布均勻。
啟動(dòng)泵后,開(kāi)出口閥門(mén),使泵在正常情況下運(yùn)行,監(jiān)視泵兩端軸承溫度及油質(zhì)情況。
1、潤(rùn)滑方式改造的歷程
1.1毛氈密封改為單層骨架油封
原軸承箱密封是用毛氈密封。泄漏非常嚴(yán)重,每臺(tái)泵耗油量約為300kg/a,造成大量機(jī)油浪費(fèi),地面上油污厚厚一層。
為了改變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:
①對(duì)軸承箱的內(nèi)外端蓋進(jìn)行加工,車(chē)出一個(gè)Φ65mm,深12mm的圓孔,適合放一個(gè)規(guī)格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕打進(jìn)去,并正確安裝。
經(jīng)過(guò)改造后,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,振動(dòng)位移為0.04mm左右,軸承外測(cè)溫度為50℃左右,每臺(tái)泵年消耗機(jī)油僅需50kg左右。保持了泵房清潔衛(wèi)生,杜絕了由于缺油造成軸承、軸損壞事故的發(fā)生,使設(shè)備運(yùn)行完好。
1.2單層骨架油封改為雙層骨架油封
為了使泄漏量更加減少,根據(jù)軸承箱端蓋的結(jié)構(gòu)情況,又提出了改造方案,把軸承箱端蓋內(nèi)孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封:
試運(yùn)行表明,這種方法對(duì)防止漏油在短期內(nèi)是非常有效的。但連續(xù)運(yùn)行6個(gè)月以后,由于骨架油封磨損又會(huì)增大泄漏量。
2、骨架油封的缺陷
將毛氈油封改為骨架油封,使用了4a,雖然效果較好,但是也有明顯的缺陷。
在實(shí)際工作中,因?yàn)楣羌苡头鈮勖^短,需要經(jīng)常更換,在更換骨架油封時(shí),需要將設(shè)備全部解體,一方面增加工人勞動(dòng)強(qiáng)度,另一方面在設(shè)備解體檢修過(guò)程中,有時(shí)會(huì)造成葉輪、軸承等零件的損壞,不符合設(shè)備經(jīng)濟(jì)管理要求,但如果不換油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影響軸承壽命??傊?,實(shí)踐證明:骨架油封沒(méi)有徹底解決這種結(jié)構(gòu)的軸承箱漏油問(wèn)題。
3、潤(rùn)滑脂代替潤(rùn)滑油
目前,又便宜又無(wú)泄漏的密封裝置還沒(méi)有,有的密封效果好,但價(jià)格昂貴,經(jīng)濟(jì)上不可行。經(jīng)過(guò)調(diào)查研究,決定大膽試驗(yàn)——用潤(rùn)滑脂代替潤(rùn)滑油來(lái)潤(rùn)滑。
3.1改造方法
考慮到泵軸功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵轉(zhuǎn)速為1450r/min,線速度為3.4m/s。從以上兩點(diǎn)看,用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑是可行的。
3.2具體方法如下
?、侔延拖鋬?nèi)的機(jī)油放掉,對(duì)軸承箱進(jìn)行清洗。
?、诎演S承箱兩端的端蓋及放油孔絲堵打開(kāi),以排除箱體內(nèi)空氣。
③用黃油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內(nèi)加注,加到潤(rùn)滑脂從兩端蓋及放油孔擠出,視為加滿,并上緊軸承端蓋及放油孔絲堵。用手盤(pán)車(chē),使?jié)櫥谙潴w內(nèi)分布均勻。
啟動(dòng)泵后,開(kāi)出口閥門(mén),使泵在正常情況下運(yùn)行,監(jiān)視泵兩端軸承溫度及油質(zhì)情況。